1、 降低空壓機房環境溫度
空壓機房的玻璃窗改為窗紗,增強透風。增大掛壁抽風機功率,增強空壓機房空氣流通,防止機器運轉過程中的熱量積聚在空壓機房,從而降低空壓機房環境溫度。打開空壓機的隔聲罩,加快運行空壓機設備散熱,降低壓縮機吸氣溫度。實施這兩種方法后,通過測算,壓縮機吸氣溫度降低3.5℃。
2、 提高冷卻水水質
清理工業水取水口的淤泥,降低冷卻水取水的含泥量。加強冷卻水前置沉淀、過濾的可靠性,及時排出淤泥。制定定期清理淤泥的措施。先進行靜壓排泥,后用泵抽泥,防止淤泥堆積。根據實際總結,雨水季節排淤泥的次數要比秋冬季節多一倍。
3、 改進空壓機冷卻水管路
結合空壓機冷卻水管路的布置情況,每臺空壓機冷卻水從冷卻水母管引入后,保持冷卻水通流管徑為56mm,減少冷卻水管長度及彎頭的數量,減少節流效應,降低流通阻力。氣冷卻器和油冷卻器由串聯布置改成并聯布置。
空壓機的保養指南:
每日保養事項
1、檢查空濾芯和冷卻劑液位;
2、檢查軟管和所有管接頭是否有泄漏情況;
3、檢查記錄,如果易耗件已經到了更換周期必須停機予以更換;
4、檢查記錄,當主機排氣溫度達到或接近98°C,必須清洗油冷卻器;
5、檢查記錄,若發現分離器壓差達到0.6BAR以上(極限1BAR)或壓
差開始有下降趨勢時應停機更換分離芯;
6、檢查冷凝水排放情況,若發現排水量太小或沒有冷凝水排放,必須停機清洗水分離器。
隨著雙螺桿空壓機因其、節能的顯著特點,在工業上得到了廣泛使用,成為空壓機更新換代的首i選機型。在實際運行中,螺桿式空壓機的積碳和結垢問題是影響該機型長期平穩運行的i大問題。
空壓機水冷系統結垢的原因:冷卻水不斷循環使用,水的蒸發,各種無機離子和有機物質濃縮,灰塵雜物的進入,再加上水溫的升高,一方面碳酸鹽的溶解度降低,另一方面溶解在水中的CO2溢出碳酸平衡被破壞,促使碳酸鹽的生成并積在換熱器、管壁的表面形成致密的碳酸鹽垢。